專家鑒定出水達標電鍍污水處理一體化設(shè)備廠家直銷
 
電鍍污水處理一體化設(shè)備是我公司根據(jù)國內(nèi)電鍍行業(yè)污水處理設(shè)備運行經(jīng)驗進行總結(jié)的基礎(chǔ)上,同時結(jié)合我公司科研成果和工程實踐,設(shè)計出的一套重金屬污水處理設(shè)備,采用國內(nèi)外先進技術(shù),主要使電鍍污水和與之類似的工業(yè)污水經(jīng)過處理后達標排放,主要利用了重金屬離子的沉降值不同設(shè)計而成,目前已經(jīng)成功運用在鍍鋅、鍍鎳、鍍鉻、鍍銅行業(yè),處理效果得到業(yè)主及環(huán)保局一致認可.
 
環(huán)源環(huán)保所研發(fā)的電鍍污水處理一體化設(shè)備采用國內(nèi)外先進的污水處理技術(shù),具有操作簡單,運行穩(wěn)定,出水達標的優(yōu)良特性,采用防腐材料制做而成,品牌保證質(zhì)量,是污水處理的最佳之選。我公司研制開發(fā)的新一代一體化電鍍污水處理設(shè)備投入使用后,經(jīng)多次試驗和環(huán)保部門測試及專家鑒定評審,一致認為該產(chǎn)品的各項技術(shù)指標均達到國內(nèi)同類產(chǎn)品先進水平。
 
電鍍污水水質(zhì)分析
1  低濃度清洗廢水:CODcr:100mg/l;PH:2~4;  Cu2  :20~40mg/l。
2  高濃度清洗廢水:CODcr:200mg/l;PH:4~6;  Cu2  :15~30mg/l。
3  鍍鎳清洗廢水:  CODcr:150mg/l;PH:2~4;  Ni2  :50~80mg/l。
4  化學鎳清洗廢水:  CODcr:150mg/l;PH:4~6;  Ni2  :50~100mg/l。
5  含氰清洗廢水:  CODcr:150mg/l;PH:5~7;  CN—:20~30mg/l。
6  顯影剝膜廢液:CODcr:10000~50000mg/l;PH:10~12。
 
一體化電鍍污水處理設(shè)備漂洗工序
        漂洗工序是電鍍生產(chǎn)中的重要環(huán)節(jié)。采用不同的漂洗方法直接影響漂洗水的耗量及廢水的處理,在保證鍍件質(zhì)量的前提下,應(yīng)把漂洗水耗量壓縮到最低,使漂洗水耗量小于或等于電鍍槽液的蒸發(fā)量及帶出量之和,即小于槽液的消耗量。這時即可以把漂洗水全部補充到電鍍槽,不向外排放廢水,實現(xiàn)自然循環(huán),此時也不需要廢水處理設(shè)施了;在所有解決電鍍廢水污染問題的方法中,自然循環(huán)的辦法是最好的辦法。怎樣實現(xiàn)電鍍廢水的自然循環(huán)?如鍍裝飾鉻,槽液溫度50℃,恒溫8小時,蒸發(fā)量為10%,鍍件附著液帶出量控制在1%,采用四級逆流漂洗蒸發(fā)量每槽為1%,以上合計為15%,每班補充同等數(shù)量的新鮮水,把增加的漂洗水控制在15%以下,即可實現(xiàn)自然循環(huán)。又如鍍鎳鐵合金,鍍液溫度60℃,恒溫8小時,蒸發(fā)量為12.5%,控制鍍件附著液帶出量為1%,四級逆流漂洗,每槽自然蒸發(fā)量為1%,合計為17.5%,則漂洗水量控制在17.5%即可實現(xiàn)自然循環(huán)??刂茙С隽恐饕靠刂棋兗阱儾凵系耐A魰r間,必要時可增加向鍍件進行吹氣或噴霧清洗,使鍍件附著液盡量滴落在鍍槽內(nèi)??刂破此恐饕慷嗉壞媪髌?,必要時增加在漂洗槽上方進行噴淋噴霧和吹氣,并可在漂洗槽中增加空氣攪拌,提高漂洗效率,降低漂洗耗水量。
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